一、发现经过2012年4月24日晚,运维站人员进行巡视时,发现某变电站3231隔离开关触头发红,进行红外测温,温度高达275℃,如图7-38所示。当时负荷电流为160A,现场检查发现3231隔离开关C相触头明显发热变色,导电杆红漆脱落。二、检测分析...[继续阅读]
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一、发现经过2012年4月24日晚,运维站人员进行巡视时,发现某变电站3231隔离开关触头发红,进行红外测温,温度高达275℃,如图7-38所示。当时负荷电流为160A,现场检查发现3231隔离开关C相触头明显发热变色,导电杆红漆脱落。二、检测分析...[继续阅读]
一、发现经过2012年3月25日,在专业巡检工作中,利用红外成像测温发现某220kV变电站3号电容器35kV电缆三岔头处过热,最高温度点22.1℃,温差为4.7K,如图10-29所示。图10-29电缆三岔头处发热红外图谱二、检测分析根据DL/T664—2008《带电设备...[继续阅读]
一、发现经过2012年7月4日,对某变电站35kVIII段B相电压互感器进行红外测温,发现A相TV油箱20℃,B相20.5℃,C相20℃,温差0.5K,如图3-37(a)所示。随后,对其进行了不间断的红外跟踪检查(每周不少于一次)。2012年7月28日,对B相电压互感器跟踪复测...[继续阅读]
一、发现经过2006年8月2日,某发电厂试验人员对××线路CVT作红外例行检测时,发现B相CVT电容分压器下节电容靠近法兰处温度异常,较其他相同一位置温差9K,如图3-2所示。图3-2××线路CVT红外图谱二、检测分析该CVT分为上下节,上节瓷套为...[继续阅读]
一、发现经过红外检测发现,某变电站500kV隔离开关支柱绝缘子温度异常,如图9-1所示。测试时环境温度1℃,湿度85%,大雾,风速1.0m/s。图9-1大雾天气500kV隔离开关绝缘子部分伞群过热红外图谱二、检测分析考虑该变电站地处严重污染的化...[继续阅读]
一、发现经过2012年10月24日,在某220kV变电站进行红外例行检测时,发现××线电流互感器引线异常发热,最热点位于线夹外约180mm处导线,如图12-10所示。红外检测时,该回路所带负荷310A,引线使用LGJ-500复导线连接,导线与线夹连接方式为双...[继续阅读]
一、发现经过运行人员在变电站巡视检查过程中,听见某台110kVSF6断路器有明显放电声响,红外检测发现,该断路器C相红外热像异常,支柱瓷套中部及下法兰处有明显发热现象,如图5-9所示。测试时环境温度6℃,湿度75%,有雾,风速不超过0...[继续阅读]
一、发现经过红外检测发现某110kV线路B相阻波器本体温度为130℃,如图11-10所示。测试时环境温度22℃,雾雨天气,负荷电流约150A。图11-10B相阻波器本体过热(a)红外图谱;(b)可见光图二、检测分析从图11-10分析,阻波器整体发热特征明显,初...[继续阅读]
一、发现经过红外测温发现,某变电站××Ⅰ路50222隔离开关A相静触头发热,温度高达117℃,如图7-1所示,B、C相相同部位的温度分别为43.9、37.1℃。该隔离开关型号为GW17-500DW,1999年4月1日出厂,2000年3月20日投运。图7-150222隔离开关A相静触头...[继续阅读]
一、案例经过2003年6月6日,运行人员在对某变电站进行红外检测时,发现××线B相耦合电容器温度偏高,如图4-5所示,耦合电容器下节温度36.1℃,上节温度31.8℃,上下两节温差达4.3K,下节左上角的温度明显偏高。图4-5耦合电容器B相发热红外...[继续阅读]